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綠色發展大家談‖張浩亮:高硫煤環保高效燃燒的思考與實踐
發布于2023-07-04
能源作為經濟社會發展的重要基礎物質,黨的二十大報告中提到“深入推進能源革命,加強煤炭清潔高效利用”、“協同推進降碳、減污”、“推進綠色低碳發展”等多種理念。盾安(天津)節能系統有限公司結合原平分公司項目情況,響應國家碳達峰碳中和的政策部署,有效落實節能工作。
在2021-2022年供暖季中,原平市政府為原平分公司協調到一批保供高硫煤(含硫量2%以上),這批高硫煤如果直接燃燒,一是鍋爐的脫硫系統達不到國家環保政策要求,造成環境污染,二是鍋爐負荷只能達到額定負荷的50%左右,滿足不了供熱需求,三是脫硫系統制漿頻繁會造成設備超荷負載。雖然高硫煤具有儲量豐富、發熱量高、煤層淺開采成本較低的特點,但高硫煤的工業應用又受到實際情況限制,高硫煤燃燒脫硫工藝復雜且成本較高,如何高效利用這一資源在同行業中一直是個難題。
原平分公司為了高效利用這部分高硫煤,結合脫硫系統的設計參數,對設備情況進行詳細分析。脫硫系統是按照低硫煤(含硫量0.6%)設計,使用高硫煤(含硫量2%以上)時,脫硫系統將會超負荷運行,達到設計負荷的3-4倍,即使鍋爐是50%負荷運行,脫硫系統也是2倍負荷運行,超出設備運行能力。解決這個問題只有改造脫硫系統以滿足脫硫要求,而當前供熱民生的要求不允許立即改造系統。
帶著這個問題進行思考,能否在煙氣進入脫硫系統前消除一部分SO2,有效的降低脫硫系統的負荷以滿足要求。原平分公司的同事提出“通過兩段脫硫”的方案,一是利用爐內添加石灰石粉的方案解決前端脫硫問題,二是利用現場實際條件解決問題,通過對該公司煤棚場地進行仔細考察,發現在煤打入皮帶煤倉前可以混合部分原料再輸送進去,場地基本可以滿足煤炭混合的要求。
經過研究,我們決定對分段脫硫的方案進行試驗,首先在高硫煤中添加石灰石粉,使其在鍋爐燃燒期間進行一段脫硫(S+O2+CaCO3→CaSO4+CO2)。之后使用原本的脫硫塔脫硫工藝,進一步脫除一段脫硫煙氣中的SO2,以達到國家超低排放標準。石灰石粉的添加比例根據煤含硫量(按照平均2%)、鍋爐燃燒爐內脫硫的鈣硫比(一般在2-3之間)進行計算,按照鈣硫比為2進行計算,計算得出的結果為0.125,即CaCO3和高硫煤質量比為1:8,第一次試驗按照計算石灰石、煤質量比例1:8進行添加。通過實驗結果發現,添加石灰石粉燃燒可以有效降低鍋爐煙氣中二氧化硫的含量,原先的脫硫系統基本可以滿足額定負荷狀態下的排放要求。為了進一步減少煙氣脫硫系統的壓力,每次更換高硫煤批次,石灰石粉的添加比例都會按照煤的含硫量重新進行計算。經過一個供暖季的應用,鍋爐負荷達到額定負荷,煙氣中SO2排放濃度完全達到國家超低排放要求。
與此同時,我們在應用過程中總結出以下經驗,一是轉化效率有所提高,使用添加石粉后的高硫煤,鍋爐效率并沒有降低,由于流化床鍋爐燃燒傳熱需要爐內煙氣灰傳熱,在添加石灰石粉后煙氣灰濃度得以提高。二是成本資金顯著降低,通過對石灰石脫硫和石灰脫硫的成本比較,添加石灰石后的成本有所降低,采用石灰石脫硫方案的成本(每脫去一噸S)大約需要925元(石灰石粉的鈣硫比按2,價格為148元/噸),用含量75%的石灰(石灰價格550元/噸)脫硫方案的成本為1192元,添加石灰石脫硫的方案(每脫一噸S)減少成本267元,折合每噸原煤脫硫的方案成本可減少5.34元。去年該公司大約消耗高硫煤3萬噸,脫硫成本可降低約16.02萬元。
由于高硫煤的使用率低市場行情差(同發熱量的比較),每噸比低硫煤(含硫量0.6%)低100元,一個供暖季煤價差為300萬元。
盾安(天津)節能系統有限公司通過在原平分公司的實踐證明,高硫煤中添加石灰石粉,對現有的供熱循環流化床鍋爐是一個可以借鑒的應用方向,值得在公司內部同類的設備上推廣使用。同時,盾安節能公司致力于綠色清潔能源的高效利用,未來將會緊跟雙碳目標任務,推動能源行業技術更新,為建設美麗祖國交出一份滿意答卷。(作者系盾安公司生產技術部業務副主管)
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